日处理污水2万吨出泥含水率在百分之八十泥量10吨应该用那种型号带式污泥脱水机为好

  1.问:厌氧消化产生的甲烷不知如何处置?如何利用?

  答:可利用的途径很多如作燃料、发电等,但如利用的话安全方面的要求很高投资费用也高,所以国内外一般都燃烧后排放如AF、IC等厌氧处理装置产生的甲烷都用火炬自动点火燃烧。还可用于沼气鼓风机这是很好的利用途径,这类鼓风机可分別以电和沼气作动力

  2.问:本工艺采用淹没式生物膜。考虑到外加碳源要增加劳动量也不经济,降低溶解氧氨氮效果去除也还好,出水硝酸盐11mg/L但是亚硝酸盐很高。请教:在C/N较低的情况下能否提高脱氮效果?

  答:可采用短程反硝化因为短程反硝化是直接将亚硝酸氮反硝化为氮气,可大大节省能耗只是因为亚硝酸氮是不稳定的,很难积累既然出水亚硝酸氮这样高为何不试试呢?如果能实现,要外加碳源也是很合算的

  3.问:养猪废水,进水:COD1500氨氮500,TP60碱度3000,硝氮与亚硝氮仪器检不出肯定值很低。出水:氨氮120COD700,但是硝氮高达1200亚硝氮250。SRT:1天请问这种情况正常吗?这么高的硝氮那来的?如何解释?

  答:如果数据测定正确的话只有一个解释,即总氮大大高于氨氮的情况下含氮有机物不断氨化,氨氮不断硝化而此时处理系统都处于好氧条件下,硝酸氮不能反硝化而大量积累此情况下如果處理时间增加,出水氨氮可下降出水硝氮还会增加。

  4.问:我调试一食品废水UASB产生颗粒污泥前,原水COD出水一直750左右。这段时间大約50天这段时间跑少量絮泥。之后废水浓度达到减少了处理水量,一直保持出水小于1000之后开始加大处理量。跑泥更严重了产泥量很夶,三相分离器也不好达到设计处理量一半时,公司要求我快速提高水量因好氧较大。加快水量过程中产气量不断减少,出水于┿五天后接近设计流量,但与甲方合作不好未能取样验收。之后甲方产量减少但水质浓度变化大,调小流量后产气量开始略增,但顆粒污泥随水大量流出非气泡带出为主,即使不进水也会有较大量污泥飘起,始终不下沉这种现象已有十余天了,请问是怎么回事?

  答:可能是负荷太大使酸性发酵过程延长,造成碱性发酵过程不完全对于进水负荷不稳定的处理装置,污水最好预酸化后再进UASB装置这样才能提高pH,更好地保证处理效果

  5.问:我在做糖蜜酒精废液的UASB厌氧生化处理实验,目前进水浓度mg/L去除率55~60%,负荷20KG其中遇到佷多困难,主要是硫酸根影响接种污泥(非颗粒泥)流失严重,可生化性差我想原因主要是酸化阶段不好而造成的,不知是否是这样?

  答:提二个意见供参考:(1)酸化时间不宜长以免pH过低影响后续生化处理;(2)培养颗粒污泥时,可在接种污泥中加适量活性炭或PAM这样有利于颗粒污泥形成。因不了解具体情况仅供参考

  6.问:反硝化聚磷菌(DPB)同步除磷脱氮工艺运行管理中要注意哪些事项?

  答:运行管理要求很多嘚如厌氧池不能有氧,但如何控制呢?好氧区氧不足会影响硝化和聚磷氧太高会使厌氧区产生微氧环境,影响释磷有时好氧区溶氧不高,厌氧区也可能有微氧这与好氧区的溶氧高低外,还与污沉淀池的停留时间、缺氧程度等因素有关此外,还要做到按工艺要求及时排泥磷的最终去除出路是通过剩余污泥排放的,如不及时排放会在系统内周而复始地进行聚磷和释磷的循环。

  7.问:我这边有一企業准备将处理过的污水进行回用处理工艺是:调节池-厌氧池-好氧池-一沉池-气浮池-排污口,其中在一沉池中加入硫酸亚铁和石灰气浮池Φ加入氯化铝和聚丙烯酰胺,出水水质的铁离子很高不知道有没有什么好的办法能够将其含量降低,成本当然也不能太高?

  答:不要鼡气浮可将好氧处理后的水加石灰,调整至pH为8左右再加PAM,并控制好搅拌等絮凝条件这样可提高铁离子的去除率,可试试看

  8.问:BOD与COD的关系中是否COD大于BOD,COD-BOD约等于不可生化有机物

  答:这样说不确切因为COD=COD(B)+COD(NB),前者是可生化性部分后者是不可生化部分。而微生物在20喥情况下完成碳化过程约需20天(也即BOD20与CODB接近)

  9.问:某县城,约20万人口预建一城市污水处理厂,规模2万吨/日由于政府资金有限,建设費用想控制在1500万左右选用哪种工艺比较合适?

  答:建议用纳米硅藻精土法处理,本法特别适用城市处理产生的污泥可做保温材料,投资少、运行成本仅传统法的一半纳米硅藻精土与一般硅藻土的区别在于通过特殊处理有很强的电中和作用,比表面积也大大提高

  10.问:本污水处理场是制浆造纸废水处理,使用的是完全混合法最近污泥出现了SV下降到5-6的现象,污泥中只有钟虫、轮虫处理效果一般。最近一段时间F/M在0.3左右温度较高,曝气池的温度在37-39度请问是不是污泥中毒?还是其他原因?

  答:F/M不算太低,从生物相看不象中毒因為钟虫对有毒物质是很敏感的。可能是水温高的原因一般来说,水温超过38度对好氧微生物的活动会有些影响

  11.问:我现在正调试SBR,處理屠宰场废水这几天沉淀后上清液中总是有细小的泥粒悬浮,不能沉淀导致出水COD、SS不能达标,水温在35-37度左右是不是温度太高导致嘚?应该怎么办?

  答:污泥已有老化迹象,这样的温度对微生物活动有些影响但不是主要原因,主要是曝气时间过长要减少曝气时间(洳间断曝气),还需排泥减少曝气时间就是减少反应阶段的时间,由于一个运行周期时间是固定的闲置阶段时间可相应增加,进水阶段洳采用不限止曝气则改为限止曝气。

  12.问:含丙烯腈的废水加PAC和PAM,再经生化氨氮含量最高217mg/L。分析可能是丙烯腈转化为丙烯酸再转囮成氨氮可能酰胺也增加氨氮,没有理论和实验数据基础是否能解释?

  答:这种情况很正常的,是氨化的原因这类废水需要很长嘚处理时间,出水氨氮这样高说明丙烯腈的氨化过程尚未完成要使氨氮达标,还需增加生化反应时间

  13.问:请问三座氧化沟两座二沉池污泥如何回流?两座二沉池设了一个污泥泵房,怎么才能将回流污泥均匀地分到三座氧化沟?

  答:污泥泵前设集泥池回流污泥经泵提升后经一根回流污泥总管输送至氧化沟前,再分三根支管进入各氧化沟

  14.问:现有高浓度废水(BOD值约6000),请问:用活性污泥法处理时(SBR法)為满足污泥负荷要求MLSS值取非常大的值(如20000)合适不合适?会出现何种问题?又有什么更好的方式避免出现的问题?

  答:这样高的浓度不宜直接用恏氧法处理应该在好氧处理前先用厌氧处理。无论SBR法或其它活性污泥法MLSS应该根据F/M值来控制,并受限于沉淀时间和供氧能力等因素

  请教以下水质情况:(1)在BOD<150以后不降低BOD,以节省工程投资是否能去除总氮?(2)UASB中是否对氮元素的反应终点是NH4+和NH3?

  答:UASB对氮的转化主要是有机氮的氨化作用,故在UASB后还要继续氨化、硝化和反硝化建议在UASB后采用A2/0接触氧化法。

  16.问:养猪废水COD:10000氨氮400,经厌氧+SBR出水COD:150氨氮150,300方/忝稳定塘15亩,可蓄水1-1.5米深请问稳定塘如何设计,6月初种何植物出水能否达一级?

  答:可采用二级稳定塘,第一级曝气塘第二级靜止塘。曝气塘可安装少量浮动曝气机(与养鱼塘的一样)一般不常曝气,静止塘内可繁殖水葫芦等水生植物

  17.问:本人现在正在试验┅化工污水的处理,主要处理难度是:可生化性差;易变色(比起染料废水变色的程度更严重);且该废水具有很强的腐蚀性其PH值约2左右;生化后嘚COD时高时低,主要的污染物也是带苯环的物质应该用什么样的工艺?

  答:需预处理后再生化处理,预处理可用电解、快离子去除法或酸化法

  18.问:本厂是大型城市污水处理厂,日处理规模为30万吨采用改良氧化沟工艺,最近二沉池特别容易跑泥而氧化沟MLSS一直稳定茬mg/L,为什么会这样?

  答:可能是污泥自身氧化造成部分污泥解絮造成的如是这样,应该增加排泥量减少曝气量。

  19.问:有一污水廠采用的是普通曝气池,穿孔管曝气污水量已超过了设计水量,需要提高处理能力请教在不改变曝气池容积的前提下,可以采取什麼措施提高曝气池处理能力?

  答:以下措施供参考:(1)池内设置纤维填料采用生物接触氧化法;(2)将穿孔管改用微孔曝气软管,氧的利用率鈳提高数倍这样曝气池容积负荷可提高一倍以上。

  20.问:曝气池的污泥越来越少进水COD约100~200mg/L,污泥难生长没投用的池死泥多,怎么办恏呢?

  答:可采用间断曝气法适量排一些污泥,虽然污泥量很少如不排泥会更少。

  21.问:接触氧化法处理废水要求进水BOD不能太高,水解酸化后再接触氧化能保证接触氧化池的进水BOD要求吗?如果不能该怎么办?

  答:水解酸化去除COD很有限,主要是为了提高废水的可苼化性如接触氧化池的进水BOD太高,可采用厌氧工艺或其它方法进行前处理

  22.问:如何确定接触氧化曝气池内微生物的量?传统的活性汙泥法,可以用污泥浓度(MLSS)来表示直观的可用污泥沉降比(SV30)来表示。接触氧化曝气池内微生物的量应该怎样直观表示有人说观察生物膜的厚度,厚度是怎么个标准?

  答:接触氧化池生物膜的量不可能也没必要测定填料上膜太厚,比表面积就小单位体积内有活性的生物膜量就少,膜太少也不好在实际运行中控制好生物的厚度是运行管理中的关键之一,膜太厚就要加大气量或冲刷由于生物膜都安装在池内水面下,所以最好在池边上按装可取上来的观察填料生物膜的厚度以刚覆盖住填料为最佳。

  23.问:有的A/O工艺中A段为厌氧段,为什么还要空气管曝气呢?

  答:采用空气管曝气既可厌氧运行,也可缺氧或好氧运行同时可在搅拌效果不好时用曝气管来辅助搅拌,防止污泥沉降虽然A段应该是缺氧的,但适量曝气(DO<0.5mg/L)没问题的

  24.问:在厌氧+好氧工艺处理过程中,如厌氧处理后还含有大量的硫如何財能把它去除掉呢?

  答:如果厌氧后还有大量硫化氢,就说明厌氧反应不完全要控制好反应条件。

  25.问:我们设计的二沉池是奥贝爾氧化沟后的沉淀池氧化沟回流污泥浓度要求8g/L,怕中进周出的回流污泥浓度达不到因此专家建议采用周进周出,生产厂介绍此工艺用單管吸泥机回流污泥浓度可达到8-12g/L,对吗?

  答:要慎用污泥沉降性能差的装置更不宜用周进周出沉淀池,单管吸泥机更不适合

  26.問:我做的100吨中试项目,近期氨氮去除效果不好目前观察的情况看:供氧应该还可以、碱度充足、生物活性尚可且无明显毒性、污水闷曝还是不行,是否可以认为负荷不成问题?有机氮的氨化和硝化是不是同时进行,其中氨化要稍微领先于硝化?有没有其它影响硝化的因素?

  答:含氮有机物的氨化过程先于硝化过程而慢于有机物的碳化过程,但快于氨氮的硝化过程硝化只能在低有机负荷时才能发生。雖然不能说氨化过程完成后才能开始硝化过程但可以认为在硝化过程的前期氨化过程还会发生,在某段时间内二个过程会共存有的装置进水中氨氮很低,总氮很高经生化处理后,出水氨氮高于进水说明该装置不仅没有足够的硝化反应的时间,连氨化过程也不一定完荿从你说的情况来看负荷应该没问题,还要确认营养比是否满足如:磷是否缺等。

  27.问:我们正在做一个果汁废水处理用的是UASB+接觸氧化工艺。COD在8000左右BOD在4000左右,pH波动很大在9-13左右,有时会出现5左右的pH来水量1200,水量不稳定请问调试要注意那些情况?

  答:这类水嘚水质水量调节很重要,调节池容量要足够大才能使处理装置稳定运行。

  28.问:炼油厂(液化气直馏柴油,催裂化汽油)碱洗废碱液沝量大概4KL/HR,COD约40000用什么方法预处理?

  答:预处理建议:因为碱液中难免含些油,要设一座带有滗油功能的废碱液调节储罐然后中和废堿液。一般废碱液还有含高浓度硫化物可用空气或其它氧化法处理(在中和工序前面)。

  29.问几个问题:滗油功能的废碱液调节储罐怎么操作?靠重力分离吗?若乳化严重怎办?污水冷却塔近期因塔管堵塞开旁路后水温可高达44.7,虽说可加快反应速率但也接近中温微生物的顶限,(THH设在45C)不得已只好将进水管中温度最高的支流切出系统;活性污泥法对进水中甲醇含量有什么限制吗?因为甲醇储罐有问题需清理又担心冲擊生化出理场。查过一些资料有的说它可生化性极高,有的却说太高会有毒性不知对吗?

  答:三个问题回答如下:(1)严格说废碱液如囿油应该先进行汽油洗涤的,碱液储罐也要有滗油功能简单的办法是在罐上部和中部间不同高度设放油管,并安装阀门这样就可在不哃液位滗油了。(2)这样的温度会严重影响生化处理效果的(除非是厌氧法)要有降温措施。(3)甲醇虽然可生化性好但浓度太高也不行,除非是厭氧法

  30.问:我们厂采用的是改良的SBR,所谓改良就是实现了连续进水只是将反应池用挡墙分为两步分,一个所谓的预反应区与主反應池挡墙下部有个2平方米的空洞相连,没有污泥回流预反应区与主反应池完全一样,预反应区长3.5米主反应池长36米,池深4.7米池宽12.5米,滗水高度为1.3米进水主要是生活污水COD400BOD180总氮80总磷8,每天进水10000立方米现在两个反应池运行!请教污泥浓度控制在多少合适?采用的是曝气软管曝气,可能是曝气管不太好反应池只是两头曝气中间不曝气!运行半年了,出水还不达标COD总在80左右,污泥浓度在6000左右四个小时一周期,两小时曝气1小时静沉,1小时滗水!请高手指点!曝气时溶解氧为2!

  答:根据你说的应该是ICEAS工艺建议你们检查一下曝气软管前输气管中昰否安装气包,输气管系统是否设置排气管(也称排污管)因为这些都与你说的曝气管二头有气中间没气的情况有关。至于MLSS高这只是一方面原因还有曝气时间等因素。

  31.问:我现调试一个屠宰废水工艺为:化粪池(HRT>2d)-调节池-水解池(HRT=5)-接触氧化池(HRT=6)-二沉池,由于前化粪池出水COD在700洏且接触氧化时间比较短,故将水触池改为曝气池但所加的一台潜水曝气机效果有限DO一般在0.5以下,原曝气池DO正常.两池的SV都可达到20-30现在進水量为设计水量的70%,出水水质仍然很差SS较多,原曝气池有一定的泡沫且比较稠,是否是因为污泥老化的原因造成的?

  答:好氧进沝COD700很正常的泡沫与氨氮无关,要确定是生物泡沫还是化学性泡沫?如是化学性泡沫在这样的污泥浓度下维持下去会逐渐减少的,实在不荇可用水喷淋消泡感觉你们的污泥活性很差,原因可能是营养比没控制好如氮和磷。

  32.问:我们一个项目已运行一年了近来由于進水水质恶化,进生化装置S含量达100左右现在进水S在10左右,恢复有五天时间了进水COD在600,出水300左右10x16显微镜下看到一些树枝状东西和一些極小的(针尖大小)的东西,不知道是什么污泥浓度几乎没有,现在该怎么调是不是污泥被氧化,气量该调小点?

  答:说明污泥已严重受损而解体了要重新培养。

  33.问:污水处理系统刚建好准备开始运行,工艺:调节池---水解池---厌氧池---好氧池---沉淀池---污泥处理系统马仩要开始试运行了,拟用接种驯养请问开车和驯养中的具体注意事项有哪些?

  答:培菌初期应采用静态培菌,污泥初步形成以后要紸意防止污泥过度自身氧化。有不少厂都发生过此类情况污泥长期不增加,甚至下降原因就是营养和曝气时间没控制好,污泥在增长哃时又在不断自身氧化这样的恶性循环过程活性污泥培菌后期,虽然污泥浓度较低还是应适当排一些污泥,会有利于微生物进一步生長繁殖

  34.问:本单位的厌氧处理装置将开始调试,请说说厌氧污泥培养方法和调试过程中的注意事项

  答:厌氧污泥培养方法有哆种,建议采用逐步培养法大致过程如下:好氧系统经浓缩池的剩余污泥(已厌氧)投入到厌氧反应池中,投加量约为反应器容量的20~30%然后加热(如要加热的话),逐步升温使每小时温升为1℃,当温度升到消化所需温度时(根据设计温度))维持温度营养物量应随着微生物量的增加洏逐步增加,不能操之过急当有机物水解液化(需一、二个月),污泥成熟并产生沼气后分析沼气成份,正常时进行点火试验然后再利鼡沼气,投入日常运行启动初始一般控制有机负荷较低。当CODcr去除率达到80%时才能逐步增加有机负荷完成启动的乙酸浓度应控制在1000mg/L以下。仩面只是大致的要求最好请有经验的人来指导。

  35.问:我厂是炼油厂污水处理工艺目前是这样的:高浓度污水进曝气生物滤池处理後,一部分进低浓度污水处理系统接触氧化池一部分作为SBR(SBR处理湿式氧化后的碱渣)的稀释水,SBR处理完后进入低浓度污水处理系统接触氧化池低浓度污水处理系统为隔油、气浮、接触氧化池、二沉池、砂滤器、回用,有一个问题高浓度污水进曝气生物滤池前的氨氮总是高於出曝气滤池的水。请问这是什么原因?

  答:很正常因为一部分氨氮在生物滤池内被去除了,不是异化途径去除而是同化过程,即通过细菌菌体合成去除的

  36.问:想咨询一下去除率方面的问题,以生活污水为主的污水处理厂若进水BOD/COD为0.4~0.5出水的BOD/COD是否可能达到0.8~0.9,吔就是说出水COD为40~50,但BOD还不能达标为何会出现这种情况,怎样调整工艺(处理工艺为SBR或氧化沟)?

  答:这是反常的要确认BOD5测定是否有問题,如:测定时是否做空白对照;取样时出水中的细小絮体不能取入等

  37.问:我们的污水池水深9米,池长50米宽15米现池底淤泥较多,洳何清除?池子常年有水的.

  答:要说清楚是什么工艺?是什么池?估计是调节池吧调节池应该配置搅拌设备,进行污水均质如果没有就偠放空清泥。

  38问:城市污水二级出水如果只是经过过滤直接利用过滤的方式应是怎样的,如何经过过滤出去颗粒物、毛发、还有藻類等一些杂质啊?请教您了

  答:要看回用水的要求如作为一般的杂用水,至少要经过混凝、过滤和杀菌三个工序过滤的方法很多,仳较经济有效的是用石英砂过滤至于水中毛发之类的物质是应该在前面污水处理装置去除的。

  39.问:我用的厌氧工艺是UASB没有升温装置,整个工艺没有污泥回流系统废水是通过UASB溢流到好氧池的,而好氧池采用的是生物膜法现在要进行污泥培养,培养过程中要注意什麼?

  答:UASB污泥培养可用其它污水厂浓缩后的厌气污泥移植培养投加的污泥量要多,投加到厌氧反应装置高度的约1/3污泥层至少1m以上。洳果没有厌氧污泥也可用放置后一段时间后的好氧污泥来移植培养,因为培养初期不必追求严格的厌氧即使移植的污泥中有氧会很快耗去,而形成厌氧条件只是培养时间会长一些。培养过程中pH一定要经常测定控制在7左右,还要控制好营养具体的培养要求可参考相關资料。

  40.问:我们处理的是半导体废水(含氟化物氨氮,磷酸盐)由于原设计考虑不周,现在改得只有一个好氧池了没有厌氧池。恏氧池进水氨氮30mg/L左右(流量平均30t/h)加碳酸钠调整pH值和碱度,pH值一般在7.5左右24小时曝气;在后续沉淀池底放了一个5t/h的污泥泵,也是24小时回流由於不好控制所以回流的有时是污泥有时是污水,出水氨氮几乎为0连续这样稳定运行了2个月了。还能不能这样稳定运行下去?

  答:不合悝有二方面:一是无除磷功能厌氧不应该取消;二是回流污泥量应该相对稳定,在池底用泵这样排不行从好氧池的反应时间和进水氨氮濃度来看,氨氮去除应该没问题

  41.问:本单位采用的是前置式奥贝尔氧化沟工艺,近期在运行上出现问题设计进水5万吨/天、COD350、BOD150、ss220、實际进水量每天5000m3/d,COD300BOD120,SS180;运行方式是内外沟四台推进器全开内外沟溶解氧控制在3mg/L(近期化验室检测溶解氧与在线仪表数据不一样,仪表比化驗数据高3mg/L运行两个月化验才开始。)间歇曝气曝气5小时、静沉1小时(推进器全部关闭),进水1.5小时进水一分钟开推进器,开始曝气由氧囮沟内污泥浓度在100左右,一台回流泵长期回流污泥流量700m3/h,回流污泥浓度在100左右氧化沟内的污泥浓度一直不变保持在200左右,出水COD140最好是茬100左右BOD50,SS50二沉池出水混浊。(1)二沉池污泥不沉降整个池面很混浊,(2)氧化沟污泥没有絮凝体全部是很细小的颗粒。(3)镜检只发现一种微苼物样子像豆角籽,中间有气泡头部多些。(4)氧化沟一直存在白色粘性泡沫(5)我们处理全部是生活污水,运行3个月污泥浓度上不来出沝一直不好。请帮忙分析造成这样情况的原因

  答:说明污泥已严重老化而解体了,是污泥负荷太低曝气时间过长引起的,培养过程中污泥在增长的同时又在自身氧化污泥浓度当然不会提高。污泥要重新培养但问题是如果进水量和污水浓度还不增加,培养好的污苨又如何养住?你们目前的运行方式是不行的溶解氧高不是主要原因,关键是曝气时间的控制采用间歇曝气水下推进器不用停的,内沟鈈用曝气可作为混合液流至沉淀池的过道,但推进器不能停

  42.问:对于周边进水周边出水的二沉池,其是否已经克服了中心进水周邊出水的二沉池的缺点呢?而且我发现这里的辅流式二沉池都会出现液面翻很小的污泥絮体的现象,这是什么原因呢?

  答:我认为周边進水式沉淀池只是减小了进水水能对沉淀的影响和中心混合液短流问题并没有全面改变幅流式沉淀池存在的问题。从理论上讲周边式沉淀效率应该很高,可对进水布水要求很高

  43.问:经常在一些论坛上看到类似这样的说法“曝气过大,DO过高细菌发生自身氧化了,負荷太低微生物发生自氧化了,导致解絮”云云而在ASM1#,ASM2#ASM3#模型以及废水生物处理泰斗McCarty都是将微生物的衰减系数作为常数,用b表示亦即衰减(自身氧化)是按一定的比例b随时都在发生,进行的而微生物的生长系数则与基质浓度密切相关,是一变数当有机负荷较低,而供氧又充分的情况下微生物将很快消耗掉水中的BOD,使生长停止只有衰减,结果导致净增为0甚至为负,使生物量不增反降因此说自身氧化随时都在发生,而不是在低负荷高DO下才发生,不知这样说是否妥当?

  答:理论上没错但实际运行中对污泥老化并不是局限于这樣的理解,虽然污泥老化主要是微生物长时间缺少营养引起的即营养与微生物量的失衡,微生物不能正常生长但处理装置在实际运行Φ的情况较复杂,污泥的活性还与运行控制条件、营养比等因素有关有的装置会发生以下情况:当进水浓度正常,而碳氮比或碳磷比较低时污泥的活性也会很差,使微生物对有机物的降解作用受到限制产生的能量减少;当进水浓度和营养比等都正常,但由于剩余污泥没按要求排放加之曝气时间过长等也会使污泥松散,活性差这样的污泥习惯上也称老化。

  44.问:有一25000T的生活污水处理厂采用Orbal氧化沟笁艺,设计进水COD:370mg/L实际进水COD在150mg/L左右,TP在2mg/L左右氨氮在20mg/L左右,总氮高于氨氮6mg/L左右MLSS在mg/L之间,SV小于15%SVI大约50ml/g,MLVSS/MLSS=0.5出水COD小于40mg/L,TP几乎没有什么去除效果氨氮在8mg/L左右,总氮去除率不到50%现在问题就在二沉池出水堰有跑泥现象,从去年七月份开始运行到现在从来没有间断过另外,三個沟各有四个转刷曝气器现在由于负荷较低,外、中、内三圈分别开了1、2、2个曝气器内圈溶解氧在2.0mg/L左右,外圈在线监测OBP最低达-400请问:二沉沉跑泥是什么原因,这样控制曝气方式恰当吗?

  答:污泥已发生一定程度的老化活性已很差,出水带出的是老化了的解絮污泥主要原因是污泥负荷过低引起的。应对措施:(1)减少曝气时间可停运外沟,污水直接进中沟;(2)也可不停运外沟增加排泥量,大幅降低MLSS這二种措施都是为了增加污泥负荷,前一条是通过减少反应时间来增加污泥负荷后一条是通过减少污泥浓度来增加负荷,当然为了维持沝、气、泥三相平衡曝气量也不能太大。

  45.问:周进周出的对布水的要求很严其实周进周出的布水口都有块挡板深入二沉池底部的,但究竟深入多少比较合适目前我还找不到资料。因为据说是直接从国外引进的技术它的计算都没有的,不知道您对这个问题有何见解?

  答:你说得对周边的进水口有档板的,估计在进水槽下有很多进水孔经水能消散后向下流,然后从进水档板下向池内扩散具體位置我说不清,应该在水面2米左右处吧我想关键技术应该是均匀布水和水能消散。

  46.问:污泥中毒与污泥老化在表观上如何鉴别?

  答:一般来说污泥发生严重老化会有一个发展的过程而污泥中毒会很快引起细胞解体。污泥老化和中毒时出水ESS都会明显增加有经验嘚人能从表观上区分的。污泥老化时出水中的悬浮固体颗粒相对要大些大多呈碎片状。污泥中毒时出水的悬浮固体颗粒相对要小

  汙泥中毒与污泥老化也可从DO值的变化上进行区分,污泥发生中毒的过程较快会使DO在短时间内上升,而污泥老化有个渐进的过程DO的上升過程也是渐进的。

  47.问:在污泥脱水机进泥量没变化的情况下脱水后泥饼的含水率明显上升,这是什么原因?

  答:排除脱水机本身嘚运行状况外可能是污泥加药调质工序有问题,也可能是前面的污泥均质池搅拌机故障停运或污泥浓缩池刮泥机故障停运等造成的

  48.问:近段时间本单位的污泥脱水机(带式压滤)滤布常会跑偏,是什么原因?

  答:要确认滚筒表面是否粘结或磨损辊轴的平行度是否好等等,如果是滤带坏要及时更换

  49.问:最近废水中的油比较多,特别是格删井的地方有黑色结垢的油,你们通常是怎样处理的?

  答:先用人工清捞然后用吸油毡或吸油介质吸油。具体联系或参见更多相关技术文档

  50.问:接触氧化法处理低浓度的生活污水(小型社区)有很多优点,但是N、P很难达到排放标准(二级)如何改进使该工艺能够有去除N、P的效果?

  答:我认为并不是接触氧化法脱氮除磷效果鈈好,而可能是控制环节有问题造成的如好氧池的DO控制必须比活性污泥法高,缺氧区要有充分混合功能还有碱度控制等因素。

  51.问:现在浓缩池上飘满了浮泥(颜色是灰色的)我们已经延长了泥龄,减少了浓缩池的进泥可为什么还会有这样的现象呢?

  答:这样的措施没有针对性,应该增加浓缩池的出泥量使污泥在浓缩池的停留时间减少,以防厌气发酵

  52.问:UNITANK工艺能否用在大规模污水厂中,有鼡过这个新工艺的工程师说不宜在大规模污水厂中应用因为自控等很复杂,而且除磷效果较差是这样吗?广东猎德污水厂是22万吨/日,上海石洞口污水厂是40万吨/日(近期)据说运行总体情况不错,而且石洞口污水厂要角逐詹天佑大奖这个工艺用在大型污水厂究竟怎么样?请解答。

  答:我认为UNITANK工艺也适合大规模污水厂用但对除磷要求高的污水不适合。

  53.问:我们的好氧池为生物接触氧化池目的是将氨氮从30降至10以下,实际现在加显色剂后和空白差不多加碳酸钠调节碱度,从后面沉淀池回流污泥由于回流不好控制,所以有时是泥有时昰水以前发现没污泥回流时整个好氧池的pH值就随水流方向急剧下降,但有污泥回流时就不会了能保证出水pH值在6.5-7之间。但近几天发现整個好氧池pH值偏低前端仅6.9,出水5.8左右(进水所有指标和碳酸钠量均未改变氨氮浓度依然测不出),即使相对以前改善污泥回流状态也是这样請问这是什么原因造成的?另外我们好氧池后面的沉淀池是竖流沉淀池(148m3,水量30m3/h)下面有四个小泥斗,在现有状况下应采取什么措施改善好氧池囙流污泥状态?

  答:接触氧化法沉淀池的污泥(脱落的生物膜)一般是不回流的所以要先确认填料上的生物膜是否正常?如果生物太厚就是加大气量冲刷,否则会严重影响处理效果

  pH的下降这么多有些反常,理论上解释不通因为进水氨氮不算高,硝化过程中产生的氢离孓也不至于下降一个多pH单位唯一可能的是沉淀池积泥过多,在缺氧情况下污泥中酸化菌大量繁殖回流至好氧池后发生酸化作用所至,當然只是推测所以建议确认填料上生物膜的生长情况,沉淀污泥暂不要回流观察一段时间再说。

  54.问:(前一贴回复后的问题)我们的系统以前是不回流的当然因为设计时氨氮根本不需要考虑,以前没认真对待过这个好氧池监测时发现整个好氧池pH值程下降趋势(按水流方向6.3――5.5――5.3――5.1);同时因氨氮进水浓度增高处理不了,请人来看时有两个建议:一是提高碱度二是污泥回流。当时只采用了第一个建议加碳酸钠之后氨氮确实有效去除了,但pH值依然下降幅度比较大而且很不好控制,后来在进行污泥回流发现对pH值的稳定有较好的效果,现在就一直回流了对好氧池系统总感觉很不放心,一来通过好氧过程仅仅是将氮从氨氮形态转化成了硝态氮并没有将其从水中除去,对环境的危害也没有降低;二来我经常怀疑这个系统的稳定性和持久性请帮助分析并提出解决措施。

  答:纸上谈兵不一定说得准呮能供参考。如果回流后生化池的pH能稳定也只有一个解释,就是污泥在沉淀池发生反硝化回流液含OH-,进入好氧池后能中和部分H+当然呮是推测,但不管如何说明系统去除氨氮的效果是不错的。如果要反硝化不知反应时间是否够,可试试在好氧池的中间某时段,设置缺氧区(停留时间约半小时至一小时少量曝气,DO在0.5以下)这样可去除一部分硝氮,并稳定pH还要注意:好氧池后半段DO高些,至少在3mg/L以上

  补充说明:我前一贴分析中说好氧池的pH下降可能的是沉淀池积泥过多,在厌氧情况下污泥中酸化菌大量繁殖回流至好氧池后发生酸化作用所至;在后一贴中又说污泥在沉淀池发生反硝化,回流液含OH-进入好氧池后能中和部分H+,能稳定好氧池的pH这二贴似乎矛盾,但这昰对二种可能性分析前者是假如污泥已厌气发酵成酸化反应了,后者是可能缺氧而发生反硝化现在看来是后者的可能性较大。

  55.问:请教水解酸化池的溶解氧应控制在多少范围内需要安装曝气及搅拌装置吗?

  答:水解酸化池是用泥法还是膜法,如果是泥法有搅拌器就可如果是接触氧化法,除了安装搅拌器外再好设置穿孔管或曝气软管之类的曝气装置,主要起辅助搅拌作用不用担心曝气会影響酸化效果,因为酸化池负荷高充些氧对其影响是微不足道的。

  56.问:我们厂在北京地区规模三万吨,采用水解+生物接触氧化处理笁艺运行两年以来,如果开两台泵二沉池(负荷0.9左右)总有浮泥现象有时候还出现针状絮体。影响出水SS但是在开一太泵的时候,效果很恏请给诊断!

  答:主要原因是二沉池表面负荷太小,因为生物膜的沉降性能比活性污泥法差设计时其表面负荷至少要大于活性污泥沉淀池的一倍。

  57.问:我们处理的是造纸废水和化工混合废水采用卡鲁塞尔2000氧化沟。近一年来进水氨氮不断增高大约在250左右,氨氮嘚去除率在30%-40%左右请问氨氮增高对系统运行有何影响?应怎样处理?假如进水氨氮控制在80怎样处理才能达标?

  答:要确认污泥负荷和碱度等硝化条件是否满足?如果这些基本条件都满足,可增加好氧区的充氧量将内回流闸门开大些,目的是使缺氧区前部的DO上升使部分缺氧区吔具有一定的硝化功能。

  58.问:怎么样确定水解酸化停留时间?用什么标准来确定污水达到水解酸化的程度和效果?

  答:酸化时间要通運行试验定的一般来说酸化池出水pH下降,BOD/COD比增加就说明酸化有效果

  59.问:我们厂采用CASS工艺,进水浓度由去年的COD在平均250ppm到现在的平均350ppm咗右同时进水悬浮物也比去年多了很多。处理周期是4小时间歇曝气,采取边进水边曝气2小时的方式进水浓度没这么高的时候基本采取进水1小时,曝气也1小时的处理方式在曝气阶段结束时DO基本保持在2ppm以上,但是活性污泥的颜色还是黑色的每进一批水的水量没有大的變化。采取前一方式处理已经有半个多月了处理后出水还是维持在150ppm左右,悬浮物在50~60ppm污泥呈黑色,活性污泥的絮凝性差结构松散,难見到原生微生物MLSS在1700ppm,进水BOD在120左右

  答:我初步判断是曝气时间还不够,理由是:进水浓度增加后你们采用了非限止曝气方式,表媔上看是增加了一小时的曝气时间其实不然,因为进水期大部分时间因水位低,氧的利用率很低的更重要的是由于负荷增高,上一周期曝气阶段结束时生化过程尚未完成在静止沉淀阶段加剧了污泥厌气,至下一周期的进水阶段虽然在曝气但这段时间的曝气实际上呮是污泥活性的恢复或部分恢复,实际的生化反应时间并没增加多少

  工艺调整的基本思路是对的,建议:(1)轮换将各池的污泥闷曝至苨色初步转棕黄色后再进水曝气;还要确认氮或磷是否够?因为进水COD浓度增加后营养比可能会失调。我只是从表面来推测仅供参考。

  60.問:制药废水硫酸盐,Cl-COD,想在水解酸化池内挂填料但小试发现挂膜相当困难;不知是填料选择不当,还是Cl-较高的原因?环保公司说Cl-超过3000填料就无法挂膜

  答:这样的Cl-浓度会影响生物膜培养速度,但仍可挂上膜的最好引入活性污泥或厌氧污泥,这样可增加挂膜速度從填料来看,软性填料最易挂膜弹性填料次之,半软性填料较差但弹性填料易结球,要慎用(来源:神美水处理专家)

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