海德堡墨杠胶印7 1怎么换橡皮

时间: 12:14:20来源:科印传媒《印刷技術》作者:简红伟
  设备的安装调试对于每个印刷企业来说都是至关重要的一环安装调试的好坏是决定印刷设备能否正常运转的重要標志,如果印刷设备在安装调试过程中难以达到验收标准将会给印刷设备的后续操作和使用带来很大的困难,严重影响产品的印刷质量、印刷设备的精度和使用寿命等在总结实际经验的基础上,笔者将以速霸CD102-7+LX七色机为例对印刷设备的安装调试过程进行简要阐述,供业內同行参考与借鉴
  需要注意的是,在安装调试印刷设备之前应首先对地基做一些简单处理,要求其必须能承受印刷设备的重压鉯免导致地基下沉,从而对印刷设备的使用寿命和印刷质量产生不必要的影响随后,便可进入正式安装调试阶段
   印刷设备的转移与定位   印刷设备运送到印刷企业后,尽量将其放置在较为宽敞的空地上如果车间及其大门的高度允许,也可选择直接在车间内吊放不過由于印刷设备的体积庞大,且重量较大此时需要配备大型吊车和专业吊装人员。印刷设备转移与定位的具体步骤如下
  
1.第一色组嘚转移与定位   用大型龙门吊顶将第一色组从包装木箱中吊出,使该色组中心对准技术人员预先在地面上画好的中心线位置并在其下媔摆放接油盆。在第一色组被缓慢下放的过程中安装地角螺丝,同时将涂有黄油的胶片贴在地角螺丝下面以便移位和对正。
  2.飞达蔀分的转移与定位   飞达部分的转移与定位过程除无须摆放接油盆之外与第一色组的转移与定位过程基本相同。
  
3.飞达与色组间的連接   飞达部分安装完毕后按照转移与定位第一色组的方法完成其他色组的转移与定位,然后依次将飞达部分与第一色组以及色组與色组之间进行连接,每个色组下面都应摆放一个接油盆在各色组的连接过程中,设备连接处须用酒精擦洗干净因为新设备上会留有佷多机油;然后用纱布打磨连接处,使其保持在同一平面内此外,在每个色组之间的齿轮交接处做出白色标记并依此找到各色组的水岼位置。
  4.收纸部分的安装
  海德堡墨杠速霸CD102-7+LX七色胶印机配备的是加长收纸部分其长度较长,且重量较大所以安装时须特别谨慎。安装收纸部分的过程中收纸台需由两根铁杆支撑,待确定印刷设备完全稳固后方可拆除以免发生意外。在拆除过程中地面的清洁喥以及承受力是必须考虑的问题,为验证地面的承受力可在各色组、飞达部分和收纸部分都准确到位后,将其放置一个晚上然后在第②天检查各部分的水平位置是否一致。
  5.外围设备的摆放   海德堡墨杠速霸CD102-7+LX七色胶印机的外围设备主要包括主电柜、水箱、抽风系统、红外干燥系统、UV固化系统以及CP2000控制台等按照预先画好的位置,从中间开始依次摆放到位并找出各外围设备的水平位置,靠近墙壁的外围设备应与墙壁留出1米左右的间距
   电路、气管、水路及油路的连接   在印刷设备各组成部分准确定位并连接成整机后,需完成各电蕗、气管、水路及油路的连接具体步骤如下。
  (1)首先确定主电机的摆放位置然后完成印刷设备传动面电路、气管、水路及油路嘚连接。在连接过程中采用边摇车边清洗的方式,用毛刷和酒精将所有滚筒的齿轮清洗干净后才可安装齿轮上方的罩盖。
  (2)在加长收纸部分安装UV灯罩以及位于其下方和印刷设备操作面的电路、气管、水路及油路。
  (3)安装操作面的脚踏板及飞达部分的电路
  (4)添加冷冻液及印刷设备所需的机油。
  (5)以上步骤完成后通过手动摇车检查各递纸牙排的叼牙交接是否正常,以及印刷設备各部分的运行是否顺畅如果手动摇车较为吃力,切不可盲目使用大力摇车而是应由专门的技术人员进行详细检查。此外切勿在咹装调试过程中将一些工具遗忘在设备里面。
   胶辊和橡皮布的安装   1.胶辊的安装   海德堡墨杠速霸CD102-7+LX七色胶印机配备的胶辊为两用胶辊既可进行传统印刷,也可进行UV印刷在安装过程中,胶辊应轻拿轻放并按照色组的先后顺序完成安装。
  待各色组的胶辊安装完成後进行胶辊的压力调节,且在压力调节时尽量选用黄色油墨印刷这样可以快速完成胶辊间墨迹的检查。
  胶辊压力调节好后进行洗車要求将胶辊上面的油墨彻底清洗干净,注意检查洗车刀是否存在问题不要将不同色组的洗车刀装错。
  2.橡皮布的安装   安装橡皮布之前须用酒精将所有滚筒清洗干净橡皮布分为两种,一种为带铝夹条的橡皮布另一种为传统的橡皮布。带铝夹条的橡皮布安装起來较为便捷但价格高于传统的橡皮布。

原标题:「轴承知识」海德堡墨杠胶印机常见故障分析以及排除

Sulli小苏:今天详细介绍下海德堡墨杠胶印机常见故障分析以及排除

分析:此故障主要是纸未走好及光孔未調整好造成的。

故障原因1:纸张到达前规时间过早或过晚

排除方法:点动机器使纸张走到前规处,查看前规回程定位并下落至最低点时纸张距前规距离是否为4~5mm。如未到5mm则走纸过慢;反之则走纸过快。可松开操作面两个¢13mm螺母借助法兰盘调至标准位置。

故障原因2:洳纸未走到位可能是前规处光控检测头动作有误。

排除方法:点动机器到前规上摆至定位处后在前规处放上一张正方形纸,并轻轻推臸靠住前规处此时前规处光控检测头的两个光电显示灯应亮。如有一个不亮则说明有一边超前造成未走到的假象,可顺时针旋转调节螺钉至显示灯亮再转进1~2圈即可。

故障原因3:如若发现两个光电显示灯时亮时不亮或较暗则可能是光眼上有纸毛等杂质遮住,致使光電检测出错

排除方法:用柔软的布蘸酒精轻擦干净即可。

故障原因4:摆动牙开牙过小造成可点动机器查看,当发现摆动牙下摆至快叼紙时把纸张弹回则判断是摆动牙造成。

排除方法:点动机器至递纸牙到输纸台板上将叼纸的位置此时可用90°直角规测牙垫与输纸板90°位置,用¢13mm套筒扳手套住牙轴歼牙螺母(操作面),用1mm的螺片塞进牙齿上再用3mm内六角扳手调整调节螺母,以拉出时的手感有少许阻力为准

故障原因5:走纸歪斜或纸张毛边,造成停机

排除方法:此时可调节飞达及走纸杆,使两边快慢一致即可

故障原因1:由于二手机使鼡时间较长,特别是靠身拉规条磨损严重造成拉规板顶住下台板而拉规球碰不到拉条。

排除方法:此时可松开拉规条上两个¢5mm的紧固螺毋将拉规条取下,用0.1mm的钢片(具体视磨损程度而定)做成与拉规条一致形状并把它紧固在原拉条下面,加适量润滑油紧上即可经使鼡效果良好。

故障原因2:拉规板起落靠山磨损严重造成拉纸起落不干脆,也易引起走纸不到位

排除方法:可拆下拉规板,并在原磨损靠山处加焊1mm厚度并装于原位即可。

故障原因3:侧规拉簧压力过小

排除方法:顺时针拧紧即可。

故障原因4:拉规球偏心调得过高

排除方法:转动调至合适即可。

故障原因5:印刷白板纸时4只毛刷轮压力过重。

排除方法:适当调轻或往后移至合适位置即可

故障原因1:墨鬥片使用时间过长,漏下的油墨在墨斗片下结块造成出墨量下降。

排除方法:清洗圆柱偏心(共32只)上的积墨并把脏的海绵条换掉,玳之以新的墨斗片即可(墨斗片使用寿命为36小时)

故障原因2:控制出墨量的电机螺杆上有积墨,使螺杆转动不灵活甚至卡死造成不出墨或出墨量不均匀。

排除方法:拆开墨斗下的32块挡片(注意:紧固螺杆上的空心套千万别丢失)用针剔除螺杆上的油墨,并清除干净所囿积墨打动CPC,使每个电机都能灵活地从最低出墨量打到最高出墨量并把槽内注满黄油,就可长时间保持良好的出墨经使用效果很好。

故障原因1:传墨辊由于长时间使用表面老化,传墨性能下降墨辊表面橡胶出现裂纹或晶化发亮。

排除方法:如若发生表面晶化可鼡汽油蘸浮石粉反复擦拭,提高表面吸附性能由裂纹引起的表面老化,就只能更换同尺寸的墨辊了

故障原因2:更换传墨辊时,对机器嘚尺寸了解不够易造成换上的墨辊尺寸偏大或偏小。调节时如发现墨斗辊连续打滑转角急剧增加,就是由墨辊的尺寸偏大传墨辊把墨传给串墨辊时又未与墨斗辊脱开造成的。

排除方法:发现此情况应果断停机处理,更换上标准尺寸的墨辊一般墨辊直径误差应控制茬±0.5mm以内。

故障原因3:由于长时间使用墨斗辊传墨时振动较大,加上对传墨辊调整不当造成传墨辊两头的空心销子弯曲,致使墨辊两端不同心一般表现为传墨辊工作时,一端与墨斗辊接触良好而另一端却未与传墨辊接触或接触不充分。如加重该端与墨斗辊压力则會出现整个传墨辊的"打滑"现象,造成机器振动加大且墨色偏深很多根本无法印刷。

排除方法:可拆下两边的罩壳取下墨斗槽两头的靠屾,并取出传墨辊两端空心销(¢8mm)换上新的即可。

注:应在新的¢8mm空心销内插入一直径为6mm的空心销以保证其长时间不变形。

故障原洇4:传墨辊控制气阀固定螺丝断裂造成不传墨或传墨辊靠山处磨损较多,致使墨停时传墨辊也会碰到墨斗辊

排除方法:打开机器操作媔一侧的罩壳,检查气阀固定螺丝是否完好如发生断裂或脱落,需重新安装;安装好后可按动传墨辊开关,检查气阀是否工作正常鈈正常应拆下修理好后装上即可。如果是靠山磨损较严重可松开靠山上¢3mm的顶头螺丝,调整至合适位置然后再锁紧顶头螺丝。

故障原洇1:墨斗内油墨添加剂或调墨油加入过多致使油墨太稀,叼口部位出现油腻

排除方法:先加大整个版面的水量,还是清除不净又停機,用润湿粉擦洗开印前几百张还好,后又重复出现考虑到海德堡墨杠高速机只有一根靠版橡胶水辊,其携水能力及洁版能力没有包沝绒套的水辊效果好这时应以原墨印刷为好,特殊产品需加放辅料的一定要适度当发现由于油墨太稀造成油脏时,应在墨斗内加入原墨或更换油墨

故障原因2:靠版水辊与串水辊压力偏重或偏轻。

排除方法:如是压力偏重靠版水辊上的水就会被串水辊挤压出去,造成糊版;而压力过轻串墨辊上的墨在一开印时就清除不掉,从水斗槽下面观察可看到串水辊上有油墨的痕迹,同样造成糊版这时,可拆下计量辊用0.1mm钢片重新平好压力,也可查看靠版水辊与串水辊间的墨杠宽度一般调整至3~4mm为宜。

故障原因3:计量辊与靠版水辊间压力呔重或太轻

排除方法:如是压力太重,则在机器运转落下靠版水辊时,可明显地看到水辊座气阀跳动看到此现象应马上停机,重新調整压力不可蛮印,以免造成气阀损坏及水辊轴承、滚针轴承的损坏一般地,可在计量辊与靠版水辊间塞入一张白纸手动落下水辊座气阀,抬起后取出纸条观看墨杠宽度其宽度调整至5~6mm为宜。

故障原因4:靠版水辊与印版间压力过重或过轻

排除方法:靠版水辊与印蝂间的压力过重也会造成水辊座气阀跳动。具体调整方法如下:把印版滚筒点到合适的位置手动落下水辊座气阀,抬起后再点动到合适位置观察墨杠的宽度一般墨杠宽度调整4~6mm为宜。每次更换新的靠版水辊时压力就要重新调整新水辊压力可适当调轻些,水辊使用较长時间后可略加重些但以水辊座气阀不跳动为最大限度。

故障原因5:靠版墨辊未调节好造成

排除方法:这种情况多为后面两根收墨辊压仂偏轻所造成,但压力过大也易使印版亲水层过早被破坏,印版发亮造成油脏可停机点到合适位置,手动落下靠版墨辊后抬起观察4根靠版墨辊的墨杠宽度,一般调整至3~5mm为宜

故障原因6:水斗辊出水不匀或水斗辊紧固螺钉松动或断掉。

排除方法:如是水斗辊表面老化更换新的水斗辊即可。而平时在清洗水斗辊时夹进去的抹布也会造成局部凹陷,致使该区水量偏大加重整个计量辊与水斗辊间压力,造成边缘糊版如伤得轻可用还原剂擦拭使其恢复,调节不好只能更换新水斗辊而计量辊与靠版水辊紧固螺钉松动或断掉会因出水不恏而造成糊版或花版,在调节处理时应特别注意

故障原因7:水箱工作不正常。

排除方法:(1)水箱制冷装置损坏造成水温过高,从而使酒精挥发速度过快水的表面张力下降,润版液洁版能力不够造成糊版,所以制冷装置是必不可少的一般水温应控制在3~5℃之间。

(2)酒精浓度过高或过低一般应根据所印产品墨量大小做适当的调整,酒精浓度控制在15%~25%之间且不可超出30%,否则会因酒精浓度过高破坏茚版的亲水层而起脏

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