变频器电流和电机电流频率能调但电机电流调不上去怎么回事?

MM430变频器电流和电机电流启动后输絀电流不升高却报过电流故障怎么回事

MM430变频器电流和电机电流启动后频率3秒内升到50Hz,然后3秒内降为0在此期间电流一直为0或者略大于0,結果变频器电流和电机电流启动失败报过电流故障请问什么原因?

我分析你的系统可能是MM430变频器电流和电机电流驱动的这个电机 负载在啟动之前可能存在自动旋转的情况当变频器电流和电机电流启动正在旋转的电机时,需要使能捕捉再启动功能捕捉再启动在变频器电鋶和电机电流运行时首先搜索电机当前转速,一旦搜索到电机速度变频器电流和电机电流便开始调整电机的速度到设定频率。而捕捉再啟动的工作的过程就是你所描述的:MM430变频器电流和电机电流启动后频率3秒内升到50Hz然后3秒内降为0,这个过程就是变频器电流和电机电流捕捉电机负载过程
因为变频器电流和电机电流一旦驱动旋转电机负载时,不激活捕捉再启动这个功能变频器电流和电机电流启动时就会報F0001。

提问者对于答案的评价:

启动过程中加速过快就报过流

电机的功率参数(P0307)与变频器电流和电机电流的功率参数(P0206)不对应

参数设置鈈正确引起请检查报警时间。

是不是加减速时间设置的过短

  随着用户需求的进步和多样囮变频器电流和电机电流产品的功能在不断完善和增加,集成度和系统化程度也越来越高并且已经出现某些领域专用节能变频器电流囷电机电流产品。放眼我国变频器电流和电机电流市场近几年保持着12%~15%的增长率。业内人士预计现在中国市场上变频器电流和电机电鋶安装容量(功率)的增长率实际上在20%左右,潜在市场空间大约为1200亿元~1800亿元但是变频器电流和电机电流的应用却很容易让人们产生误区。

  误区1、使用变频器电流和电机电流都能节电

  一些文献宣称变频调速器是节电控制产品给人的感觉是只要使用变频调速器都能节電,实际上变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速如果说变频调速器是节电控制产品的话,那么所有的调速设备吔都可以说是节电控制产品变频调速器只不过比其它调速设备效率和功率因数略高罢了。

  变频调速器能否实现节电是由其负载的調速特性决定的。对于离心风机、离心水泵这类负载转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作改为调速运行,均能实现节电当转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%可见,变频调速器在这类负载中的应用节电效果最为明显。对于罗茨风机这类负载转矩与转速的大小无关,即恒转矩负载若原来采用放风阀放走多余风量的方法调节风量,改为调速运行也能实现节电。当转速下降为原来的80%时功率为原来的80%。比在离心风机、离心水泵中的应用节电效果要小得多对于恒功率负载,功率与转速的大小无关水泥厂恒功率负载,如配料皮带秤在设定流量一定的条件下,当料层厚时皮带速度减慢;当料层薄时,皮带速度加快变频调速器在这类负载中的应用,不能节电

  与直流调速系统比较,直流电动机比交流电动机效率高、功率因數高数字直流调速器与变频调速器效率不相上下,甚至数字直流调速器比变频调速器效率略高所以,宣称使用交流异步电动机和变频調速器比使用直流电动机和直流调速器要节电理论和实践证明,这是不正确的

  误区2、变频器电流和电机电流的容量选择以电动机額定功率为依据

  相对于电动机来说,变频调速器的价格较贵因此在保证安全可靠运行的前提下,合理地降低变频调速器的容量就显嘚十分有意义

  变频调速器的功率指的是它适用的4极交流异步电动机的功率。

  由于同容量电动机其极数不同,电动机额定电流鈈同随着电动机极数的增多,电动机额定电流增大变频调速器的容量选择不能以电动机额定功率为依据。同时对于原来未采用变频器电流和电机电流的改造项目,变频调速器的容量选择也不能以电动机额定电流为依据这是因为,电动机的容量选择要考虑最大负荷、富裕系数、电动机规格等因素往往富裕量较大,工业用电动机常常在50%~60%额定负荷下运行若以电动机额定电流为依据来选择变频调速器嘚容量,留有富裕量太大造成经济上的浪费,而可靠性并没有因此得到提高

  对于鼠笼式电动机,变频调速器的容量选择应以变频器电流和电机电流的额定电流大于或等于电动机的最大正常工作电流1.1倍为原则这样可以最大限度地节约资金。对于重载起动、高温环境、绕线式电动机、同步电动机等条件下变频调速器的容量应适当加大。

  对于一开始就采用变频器电流和电机电流的设计中变频器電流和电机电流容量的选择以电动机额定电流为依据无可厚非。这是因为此时变频器电流和电机电流容量不能以实际运行情况来选择当嘫,为了减少投资在有些场合,也可先不确定变频器电流和电机电流的容量等设备实际运转一段时间后,再根据实际电流进行选择

  内蒙古某水泥公司2?4m13m水泥磨二级粉磨系统中,有1台国产N-1500型O-Sepa高效选粉机配用电动机型号为Y2-315M-4型,电动机功率为132kW却选用FRN160-P9S-4E型變频器电流和电机电流,这种变频器电流和电机电流适用于4极、功率为160kW电动机投入运行后,最大工作频率48Hz电流只有180A,不到电动机额定電流的70%电动机本身已有相当的富裕量。而变频器电流和电机电流选用规格又比拖动电动机大1个等级造成不应有的浪费,可靠性不会因此而提高

  安徽巢湖水泥厂3号石灰石破碎机,其喂料系统采用板式喂料机拖动电动机选用Y225M-4型交流电动机,电动机额定功率45kW额定電流为84.6A。在进行变频调速改造前通过测试发现,板式喂料机拖动电动机正常运行时三相平均电流仅30A,只有电动机额定电流的35.5%为了节渻投资,选用ACS601-0060-3型变频器电流和电机电流该变频器电流和电机电流额定输出电流为76A,适用于4极、功率为37kW电动机取得了较好的使用效果。

  这2个例子一反一正说明了对于原来未采用变频器电流和电机电流的改造项目,变频器电流和电机电流的容量以实际工况为依据來选择可大幅度减少投资

  误区3、用视在功率计算无功补偿节能收益

  用视在功率计算无功补偿节能效果。如文献[1]原系统风机工频滿载工作时电动机运行电流为289A,采用变频调速时50Hz满载运行时的功率因数约为0.99,电流是257A这是由于变频器电流和电机电流内部滤波电容產生改善功率因数的作用。节能计算如下:S=UI=380(289-257)=21kVA

  因此该文认为其节能效果约为单机容量的11%左右

  实际分析:S即表示视在功率,即电壓与电流的乘积电压相同时,视在功率节约百分比与电流节约百分比是一回事在有电抗的电路中,视在功率只是反映了配电系统的允許最大输出能力而不能反映电动机实际消耗的功率。电动机实际消耗的功率只能用有功功率表示在该例中,虽用实际电流计算但计算的是视在功率,而不是有功功率我们知道,电动机实际消耗的功率是由风机及其负载决定的功率因数的提高并没有改变风机的负载,也没有提高风机的效率风机实际消耗的功率没有减少。功率因数提高后电动机运行状态也没有改变,电动机定子电流并没有减少電动机消耗的有功功率和无功功率都没有改变。功率因数提高的原因是变频器电流和电机电流内部滤波电容产生无功功率供给了电动机消耗随着功率因数提高,变频器电流和电机电流的实际输入电流减少从而减少了电网至变频器电流和电机电流之间的线损和变压器的铜耗。同时负荷电流减小,给变频器电流和电机电流供电的变压器、开关、接触器、导线等配电设备可以带更多的负载需要指出的是,洳果象该例一样不考虑线损和变压器铜耗的节约而考虑变频器电流和电机电流的损耗,变频器电流和电机电流在50Hz满载运行时不仅没有節能,而且还费电因此,用视在功率计算节能效果是不对的

  某水泥厂离心风机拖动电动机型号为Y280S-4,额定功率为75kW额定电压380V,额萣电流140A在进行变频调速改造前,阀门全开通过测试发现,电动机电流70A只有50%负荷,功率因数为0.49有功功率为22.6kW,视在功率为46?07kVA在采用變频调速改造后,阀门全开额定转速运行时,三相电网平均电流为37A从而认为节电(70-37)7%。这样计算看似合理,实质上仍是以视在功率计算节能效果该厂在进一步测试后发现,此时功率因数为0.94有功功率为22.9kW,视在功率为24.4kVA可见,有功功率增加不但没有节电,反而费電有功功率增加的原因是考虑了变频器电流和电机电流的损耗,而没有考虑线损和变压器铜耗的节约产生这种错误的关键在于没有考慮功率因数提高对电流下降的影响,默认功率因数不变从而片面夸大了变频器电流和电机电流的节能效果。因此在计算节能效果时,必须用有功功率不能用视在功率。

  误区4、变频器电流和电机电流输出侧不能加装接触器

  几乎所有变频调速器使用说明书都指出变频调速器输出侧不能加装接触器。如日本安川变频器电流和电机电流说明书就规定切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器

  廠家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器电流和电机电流在运行中连接负载会由于漏电流而使过电流保护回路動作。那么只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作变频調速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合具有重要的意义。当運行的电动机出现故障时可以很方便地将变频器电流和电机电流切换到备用电动机,经过延时使变频器电流和电机电流运行实现备用電动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用

  误区5、变频调速器在离心风机中的应用,可完全取代风机嘚调节阀门

  采用变频调速器对离心风机进行调速来控制风量与调节阀门控制风量相比,具有明显的节电效果。但在有些场合变频调速器不能完全取代风机的阀门,在设计中要引起特别注意为了说明这个问题,我们先从其节电原理谈起离心风机的风量与转速的一次方成正比,风压与转速的平方成正比轴功率与转速的立方成正比。

  如图1所示曲线(1)为风机在恒速下,风压-风量(H-Q)特性;曲线(2)为管網风阻特性(阀门开度全开)风机工作在A点时输出风量为Q1,此时轴功率N1与Q1、H1的乘积面积(AH1OQ1)成正比当风量从Q1减少到Q2,如采用调节阀门方法使管网阻力特性变到曲线(3)。系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行风压反而增加,轴功率N2与面积(BH2OQ2)成正比N1与N2相差不多。如果采用调速控淛方式风机转速由n1降到n2,则风压-风量(H-Q)特性如曲线(4)所示,在满足同样风量Q2的情况下风压H3大幅度降低,功率N3(相当于面积CH3OQ2)随着显著减少節能效果十分显著。

  从上面的分析还可以看出调节阀门控制风量,随着风量的减少风压反而增加;而采用变频调速器调速来控制風量,随着风量的减少风压大幅度下降。风压下降太多有可能满足不了工艺要求。即如果工况点在曲线(1)、曲线(2)、H轴所围区域内部单純地依靠变频调速器调速将无法满足工艺要求,需要和阀门调节结合才能满足工艺要求某厂引进的变频调速器,在离心风机中的应用中因没有设计阀门,单纯地依靠变频调速器调速来改变风机工况点吃尽了苦头。要么转速太高风量太大;若降低转速,风压又满足不叻工艺要求吹不进风。因此离心风机在使用变频调速器调速节电时要兼顾风量和风压这2个指标,否则会带来不良的后果

  误区6、通用电动机只能在其额定转速以下采用变频调速器降速运行

  经典理论认为,通用电动机频率上限为55Hz这是因为当电动机转速需要调到額定转速以上运行时,定子频率将增加到高于额定频率(50Hz)这时,若仍按恒转矩原则控制则定子电压将升高超过额定电压。那么当调速范围高于额定转速时,须保持定子电压为额定电压不变。这时随着转速/频率的上升,磁通将减少因此在同一定子电流下的转矩将减小,機械特性变软电动机的过载能力大幅度减少。

  由此可见通用电动机频率上限为55Hz是有前提条件的:

  1、定子电压不能超过额定电壓;

  2、电动机在额定功率运行;

  上述情况下,理论和试验证明若频率超过55Hz,将使电动机转矩变小机械特性变软,过载能力下降铁耗急增,发热严重

  笔者认为,电动机实际运行状况表明通用电动机可以通过变频调速器进行提速运行。能否变频提速?能提哆少?主要是由电动机拖动的负载来决定的首先,要弄清负荷率是多少?其次要搞清楚负载特性,根据负载的具体情况进行推算。简单汾析如下:

  1、事实上对于380V通用电动机,定子电压超过额定电压10%长期运行是可以的对电动机绝缘及寿命没有影响。定子电压提高轉矩显著增大,定子电流减少绕组温度下降。

  2、电动机负荷率通常为50%~60%

  一般情况下工业用电动机通常在50%~60%额定功率下工作。經推算电动机输出功率为70%额定功率,定子电压提高7%时定子电流下降26.4%,此时即使是恒转矩控制,采用变频调速器提高电动机转速20%定孓电流也不但不会上升,反而会下降尽管提高频率后,电动机铁耗急增但由其产生的热量与定子电流下降而减少的热量相比甚微。因此电动机绕组温度也将明显下降。

  3、负载特性各种各样

  电动机拖动系统是为负载服务的不同的负载,机械特性不同电动机茬提速后必须满足负载机械特性的要求。经推算恒转矩负载不同负荷率(k)时的允许最高运行频率(fmax)与负荷率成反比即fmax=fe/k,其中fe为额定工频对恒功率负载,通用电动机的允许最高工作频率主要受电动机转子和转轴的机械强度限制笔者认为一般限制在100Hz以内为宜。

  我厂链斗输送机为恒转矩负载因产量提高,需将其电动机转速提高20%该电动机型号为Y180L-6,额定功率15kW额定电压380V,额定电流31.6A额定转速980r/min,效率89.5%功率洇数0.81,运行电流18~20A正常时最大运行功率7.5kW,负荷率为50%安装CIMR-G5A4015型变频调速器后,运行频率60Hz提高转速20%,变频器电流和电机电流输出电压最高设定为410V电动机运行电流12~15A,下降30%左右电动机绕组温度明显下降。

  误区7、忽视变频器电流和电机电流的自身特点

  变频调速器嘚调试工作一般由经销厂家来完成不会出现什么问题。变频调速器的安装工作较简单一般由用户来完成。一些用户不认真阅读变频调速器的使用说明书不严格按照技术要求进行施工,忽视变频器电流和电机电流自身特点,将其等同于一般电气器件,凭想当然和经验办事為故障和事故埋下了隐患。

  根据变频调速器的使用说明书的要求接到电动机的电缆应采用屏蔽电缆或铠装电缆,最好穿金属管敷设截断电缆的端头应尽可能整齐,未屏蔽的线段尽可能短电缆长度不宜超过一定的距离(一般为50m)。当变频调速器与电动机间的接线距離较长时来自电缆的高谐波漏电流会对变频调速器和周边设备产生不利影响。从变频器电流和电机电流控制的电动机返回的接地线应矗接连到变频器电流和电机电流相应的接地端子上。变频器电流和电机电流的接地线切勿与焊机及动力设备共用且尽可能短。由于变频器电流和电机电流产生漏电流与接地点太远则接地端子的电位不稳定。变频器电流和电机电流的接地线的最小截面积必须大于或等于供電电源电缆的截面积为了防止干扰而引起的误动作,控制电缆应使用绞合屏蔽线或双股屏蔽线同时要注意切勿将屏蔽网线接触到其它信号线及设备外壳,用绝缘胶带缠包起来为了避免其受到噪声的影响,控制电缆长度不宜超过50m控制电缆和电动机电缆必须分开敷设,使用单独的走线槽并尽可能远离。当二者必须交叉时应采取垂直交叉。千万不能将它们放在同一个管道或电缆槽中而一些用户在进荇电缆敷设时,没有严格按照上述要求进行施工导致在单独调试时设备运转正常,正常生产时却干扰严重以致不能运行。

  如某水苨厂二次风温表突然出现指示异常:指示值明显偏低且大幅度波动。在此之前一直运行很好检查热电偶、温度变送器及二次仪表,均未发现问题将相关仪表移到其他测点,仪表运行完全正常而将其他测点的同类仪表换到此处,也出现同样现象后发现在篦冷机3号冷卻风机电动机上新安装了1台变频调速器,而且正是变频器电流和电机电流投用后二次风温表才出现指示异常状态试将变频器电流和电机電流停运,二次风温表指示立即恢复正常;再起动变频器电流和电机电流二次风温表又出现指示异常,连续反复试验几次均是如此从洏判断出变频器电流和电机电流的干扰是造成二次风温表显示异常的直接原因。该风机为离心式通风机原来采用阀门调节风量,后改为變频调速调节风量由于现场粉尘较大,环境恶劣故将变频器电流和电机电流安装在MCC(电动机控制中心)控制室。为了施工方便变频器电鋶和电机电流接在该风机主接触器的下侧,变频器电流和电机电流输出电缆使用该风机电动机的动力电缆该风机电动机的动力电缆为聚氯乙烯绝缘无钢铠护套电缆,并与二次风温表信号电缆在同一电缆沟的不同桥架层平行敷设可见,正是因为变频器电流和电机电流输出電缆没有采用铠装电缆或穿铁管敷设导致了干扰现象的发生。这个教训对原来没有采用变频器电流和电机电流的改造项目要引起特别注意

  在变频调速器的日常维护中也要特别小心。有的电工一发现变频器电流和电机电流故障跳停就立即打开变频器电流和电机电流進行维修。这样做是很危险的有可能发生人身触电事故。这是因为即使变频器电流和电机电流不处于运行状态甚至电源已经切断,由於其中的电容器的存在变频器电流和电机电流的电源输入线、直流端子和电动机端子上仍然可能带有电压。断开开关后必须等待几分鍾后,使变频器电流和电机电流放电完毕才能开始工作。还有的电工习惯于一发现变频调速系统跳停就立即用摇表对变频器电流和电機电流拖动的电动机进行绝缘测试,从而判断电动机是否烧毁这也是很危险的,易使变频器电流和电机电流被烧因此,在电动机与变頻器电流和电机电流之间的电缆未断开前绝对不能对电动机进行绝缘测试,也不能对已连接到变频器电流和电机电流的电缆进行绝缘测試

  对变频器电流和电机电流的输出参数进行测量时也要特别注意。由于变频器电流和电机电流的输出为PWM波形含有高次谐波,而电動机转矩主要依赖于基波电压有效值故测量输出电压时,主要是测量基波电压值使用整流式电压表,其测量结果最接近数字频谱分析儀测量值而且与变频器电流和电机电流的输出频率有极好的线性关系。若需进一步提高测量精度可以采用阻容滤波器。数字万用表容噫受干扰测量有较大的误差。输出电流需要测量包括基波和其他高次谐波在内的总有效值因此常用的仪表是动圈式电流表(在电动机負载时,基波电流有效值和总电流有效值差别不大)当考虑到测量方便而采用电流互感器时,在低频情况下电流互感器可能饱和所以,必须选择适当容量的电流互感器

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