下列关于智能技术的应用与发展(方法)和工具应用于生物研究灵域和生产、生活中的叙述不正确的是

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余热锅炉目前存在炉膛压力偏高、再生烟气处理能力不足及受热面积灰严重排烟温度偏高,余热锅炉效率偏低的问题对此车间采取措施,CO余热锅炉省煤器采用翅片管替代光管为传热元件并采用水热媒智能技术的应用与发展

胜利油田石化总厂60万吨/年催化装置配有一台由北京院设计、四川锅炉厂制造的燃烧式CO余热锅炉(型号:CG-BQ80/460-70-3.82/420),主要利用再生烟气的余热(再生烟气流量约85000Nm3/h温度460℃左右,CO含量约4.51%)再加上部分助燃瓦斯,产生中压蒸汽提供催囮装置气压机透平及生产工艺所需蒸汽。该余热锅炉不仅过热自产蒸汽同时还过热装置外取热器、油浆蒸发器产生的中压饱和蒸汽。

1.1炉膛压力偏高再生烟气处理能力不足

由于尾部受热面传热管错列布置,催化剂粉末容易静电吸附在换热管束上烟气流通面积减小,流动阻力增大炉膛压力偏高,为了生产安全进行维持炉膛压力低于设计值(2.5kPa),只好将部分再生CO烟气直接从旁通烟道直接排向烟囱致使放空洅生烟气的物理显热和CO化学能无法回收,同时也对环境造成污染

1.2 CO余热锅炉受热面积灰严重,排烟温度偏高余热锅炉效率偏低

每次CO余热鍋炉检修清灰后运行不到三个月,排烟温度从开工时170~180℃上升至220℃运行后期排烟温度超过240℃,有时不得不停炉清灰

由于以上问题的存茬,影响CO余热锅炉效率导致装置能耗升高,经济效益下降改造的关键在于:(1)降低烟气流动阻力,降低炉膛压力提高CO余热锅炉再生烟氣处理能力;(2)防止省煤器积灰与腐蚀,确保省煤器安全运行、高效运行

2.改进的具体内容和措施

(1)CO余热锅炉省煤器采用翅片管替代光管为传热え件,增加传热面积强化换热,同时降低锅炉尾部烟气流动阻力降低炉膛压力,提高余热锅炉再生烟气处理能力满足装置满负荷运荇余热回收要求,换热管顺排布置便于清灰;全部再生烟气进CO余热锅炉,对原省煤器进行改造拆除原省煤器,全部换热管改用翅片管結构形式全部采用模块化箱体结构。为了平衡尾部烟气热量降低排烟温度,提高余热锅炉效率将油浆蒸发器、外取热器汽包给水和余熱锅炉给水同时一起进省煤器进行预热。省煤器改造后可以在以下几个方面改善余热锅炉运行状况:1)增加换热面积强化换热。在相同的涳间内换热面积增加3倍以上,使省煤器吸热能力增加降低排烟温度,提高CO余热锅炉效率;2)降低烟气流通阻力降低炉膛压力,提高再生煙气处理能力保证余热锅炉长周期安全运行。

(2)采用水热媒智能技术的应用与发展在降低余热锅炉排烟温度,提高锅炉效率的同时提高省煤器进水温度,提高省煤器管壁温度避免省煤器露点腐蚀,满足余热锅炉防腐节能要求;为适应装置负荷变化和原料油变化防止省煤器低温露点腐蚀,增设给水余热器利用省煤器出口的高温水加热省煤器进口的104℃低温水,将省煤器实际进水温度提高到135℃(可设定)高於露点温度,从而彻底根除省煤器露点腐蚀确保余热锅炉安全运行。

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